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pH/ORP調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)

上海浪尚測控科技有限公司
會員指數(shù): 企業(yè)認(rèn)證:

價(jià)格:電議

所在地:上海

型號:

更新時(shí)間:2016-11-23

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公司地址:上海市閔行區(qū)中春路3455弄64號102室

李先生(先生)  

產(chǎn)品簡介

基本應(yīng)用場合及說明LS/ORPH-1A 型pH/ORP調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于脫硫除塵、工業(yè)制程、污水處理廠、中水回用系統(tǒng),以及電路板廢水,

公司簡介


上海浪尚測控科技有限公司是依照中華人民共和國法律成立于中國上海市內(nèi)的一家民營高科技企業(yè),公司主要人員普遍接受過一流的分析監(jiān)測和自動控制系統(tǒng)專業(yè)教育和深入廣泛的社會具體工作經(jīng)驗(yàn);觀察與處理問題既具有中國特色,又兼顧著國際前瞻性。任重而道遠(yuǎn),依托上海奇峻貿(mào)易有限公司,上海浪尚測控科技有限公司愿意與國際國內(nèi)同仁一道,宣傳與普及水環(huán)境測控科技知識,引進(jìn)與推薦先進(jìn)水質(zhì)測控技術(shù)及裝備,加強(qiáng)水環(huán)境測控技術(shù)方面的國際國內(nèi)交流與合作,更好地服務(wù)于中國的水環(huán)境測控科技現(xiàn)代化建設(shè)。相信這樣的一個理念必將成就一個輝煌的未來!

 
主要產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容有:

  • 工業(yè)PH計(jì)、PH監(jiān)測儀、實(shí)驗(yàn)室精密酸度計(jì)、PH分析儀、PH控制器、便攜式PH測試儀、PH測試系統(tǒng)
     
  • 工業(yè)溶氧儀、溶解氧分析儀、實(shí)驗(yàn)室溶氧測定儀、溶氧度計(jì)、溶解氧控制器、DO測試系統(tǒng)、便攜溶解氧速測儀、溶解氧監(jiān)控儀
     
  • 工業(yè)電導(dǎo)率儀、電導(dǎo)率計(jì)、電導(dǎo)度監(jiān)控儀、電導(dǎo)率分析儀、臺式電導(dǎo)率測試儀、電導(dǎo)率在線分析儀、電導(dǎo)度控制器
     
  • 余氯在線分析儀、余氯測定儀、余氯監(jiān)測儀、余氯測試系統(tǒng)、臺式余氯分析儀、余氯控制器
     
  • 濁度監(jiān)測儀、濁度分析儀、在線濁度分析儀、濁度計(jì)、臺式濁度測試儀、工業(yè)在線濁度計(jì)、濁度測控儀
     
  • 污泥界面儀、泥位計(jì)、泥水界面儀、超聲波泥位計(jì)
     
  • 氟離子濃度監(jiān)測儀、氟離子在線分析儀、氟離子測試系統(tǒng)、氟離子分析儀、其他離子在線分析儀、臺式離子分析儀、離子選擇電極分析測定儀
     
  • COD分析儀、COD速測儀、COD監(jiān)測儀、COD在線分析儀、化學(xué)需氧量測試儀、高錳酸鹽指數(shù)分析儀
     
  • 氨氮分析儀、氨氮測定儀、氨氮在線分析儀
     
  • 磷酸鹽分析儀、磷酸鹽在線分析儀、磷酸鹽監(jiān)測系統(tǒng)
     
  • 其他大型在線水質(zhì)分析與監(jiān)測儀表(水中油、六價(jià)鉻、TOC、重金屬等)
     
  • 精密計(jì)量泵、電磁計(jì)量泵、機(jī)械隔膜計(jì)量泵、液壓隔膜計(jì)量泵
     
  • 蠕動泵類
     
  • 組合式水處理自動加藥裝置、一體式自動加藥設(shè)備、全自動加藥系統(tǒng)
     
  • 轉(zhuǎn)子加氯機(jī)、真空加氯機(jī)、全自動加氯機(jī)
     
  • 化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器、電解法二氧化氯發(fā)生器、全自動二氧化氯發(fā)生器
     
  • 水處理自控系統(tǒng)工程
     
  • 環(huán)保水處理工程咨詢服務(wù)專家系統(tǒng)
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產(chǎn)品說明


電鍍廢水處理工程與自動加藥系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
(上海水王測控科技有限公司自控設(shè)計(jì)部)
1,電鍍廢水自動化處理工藝流程如下圖所示:
(1)含鉻廢水→含鉻廢水集水池→耐酸堿泵→還原反應(yīng)池→混合廢水調(diào)解池
(2) 含氰含堿廢水→含氰含堿廢水集水池→耐酸堿泵→一級氧化反應(yīng)池→二級氧化反應(yīng)池→混合廢水調(diào)解池
 (3) 混合廢水調(diào)解池→耐酸堿泵→混合反應(yīng)池→沉淀池→中和池→達(dá)標(biāo)排放
2,電鍍廢水處理加藥自控工藝流程說明:
 (1) 含Cr6+廢水從Cr6+集水池用耐酸堿泵提升至還原反應(yīng)池,根據(jù)鉻的濃度及廢水處理量,通過pH和ORP自控儀控制H2SO4和Na2S2O5的投加量;還原反應(yīng)完畢后自流進(jìn)入混合廢水調(diào)節(jié)池同其它廢水一起進(jìn)行進(jìn)一步處理。
 (2) 含氰含堿污水自車間流入氰系調(diào)節(jié)池,后用耐酸堿泵提升至一級氧化反應(yīng)池,根據(jù)含氰濃度及廢水處理量,通過pH、ORP儀表自動控制NaOH和NaClO的投加量,結(jié)合攪拌反應(yīng)一級破氰后進(jìn)入二級氧化反應(yīng)池,再通過pH、ORP自控制儀分別控制H2SO4和NaClO的投加量,結(jié)合攪拌反應(yīng)破氰完畢后自流進(jìn)入混合廢水調(diào)節(jié)池同其它廢水一起進(jìn)行進(jìn)一步處理。
 (3) 混合污水調(diào)節(jié)池廢水用泵提升至快混反應(yīng)池,加NaOH、PAC藥劑,并用pH自控儀控制pH10~11,將金屬離子轉(zhuǎn)化成氫氧化物絮狀沉淀,再進(jìn)入慢混池加polymer絮凝劑,增大礬花,沉淀與水自流入綜合污泥沉淀池。
(4)經(jīng)沉淀后的上清液自流入中和池,再通過加酸回調(diào),并用pH自控儀控制pH7~8,出水達(dá)標(biāo)排放。綜合污泥沉淀池的污泥經(jīng)污泥濃縮池濃縮后用泵泵入板框壓濾機(jī)壓濾,污泥外運(yùn)進(jìn)一步處置,濾液回流至綜合污水調(diào)節(jié)池繼續(xù)處理。
含氰含鉻電鍍廢水的分類處理工程實(shí)例
  摘要:浙江義烏市某拉鏈廠,根據(jù)電鍍生產(chǎn)廢水特征,對含鉻、含氰、綜合、含堿廢水進(jìn)行分類收集,并對含鉻和含氰廢水進(jìn)行分類預(yù)處理,后采用PH和ORP儀表自動加藥系統(tǒng)處理廢水后達(dá)標(biāo)排放。電鍍廢水處理過程采用自動化控制,經(jīng)調(diào)試運(yùn)行表明該電鍍生產(chǎn)廢水處理工藝運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果良好,主要污染物去除率均可達(dá)98%以上,處理后出水水質(zhì)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。 
  關(guān)鍵詞:電鍍廢水;含鉻廢水;含氰廢水;PH/ORP加藥控制系統(tǒng)
  浙江義烏市某拉鏈廠位于浙江義烏市西北,年加工零配件900t,在各種金屬零配件的酸洗、堿洗、電鍍等處理工序產(chǎn)生的廢水中含有鉻、銅、鎳、鎘、鋅、銀等重金屬離子和氰化物,對周圍環(huán)境和人類危害極大〔1-2〕,因此必須對該電鍍廢水進(jìn)行處理。工廠投資80余萬元興建污水處理站,現(xiàn)該污水處理站已運(yùn)行正常,一些主要污染物的指標(biāo)均優(yōu)于國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。 
  1 設(shè)計(jì)水質(zhì)、水量及排放標(biāo)準(zhǔn) 
    根據(jù)該廠各生產(chǎn)工序廢水水質(zhì)特征,將電鍍生產(chǎn)廢水分含鉻、含氰、綜合、含堿廢水,這些廢水來自不同的生產(chǎn)工序,組分復(fù)雜,廢水水量220m3/d,其中含鉻混合廢水80m3/d,含氰廢水60m3/d,綜合(酸堿)廢水80m3/d??紤]到該廠生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能,將該廠廢水處理站處理規(guī)模設(shè)計(jì)為360m3/d,出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見表1(略)。 
  2 處理工藝 
  2.1 工藝流程 
  該廠各電鍍車間的生產(chǎn)廢水主要集中產(chǎn)生在白天,廢水水量波動較大。該廠主要存在兩類廢水:含鉻綜合廢水和含氰綜合廢水。因此,在設(shè)計(jì)上采用分類法即分別對含鉻、含氰廢水進(jìn)行分類收集和預(yù)處理,經(jīng)過預(yù)處理后的含鉻廢水和含氰廢水與綜合廢水、含堿廢水混合,在堿性環(huán)境下生成氫氧化合物達(dá)到共沉淀去除污染物的目的。具體處理工藝分述如下。 
 ?。?)含鉻電鍍廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池進(jìn)入鉻廢水反應(yīng)池后,通過投加硫酸調(diào)節(jié)廢水pH至2.5,再經(jīng)計(jì)量泵投加還原劑亞硫酸鈉,將廢水中Cr6+還原成Cr3+,反應(yīng)30min后,廢水進(jìn)入總反應(yīng)池。 
 ?。?)含氰電鍍廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池進(jìn)入一級破氰反應(yīng)池后,加堿和NaClO將氰根離子氧化成CNO-,在二級破氰池,加硫酸和NaClO,將CNO-氧化成CO2和N2而徹底去除〔3〕。
 ?。?)含堿廢水經(jīng)統(tǒng)一收集后直接進(jìn)入總反應(yīng)池作為堿源用于后續(xù)中和反應(yīng),少量含堿廢水則接入一級破氰處理工序,調(diào)節(jié)破氰反應(yīng)池pH。 
 ?。?)經(jīng)預(yù)處理后的含鉻廢水、含氰廢水與生產(chǎn)區(qū)的綜合廢水和含堿廢水一同進(jìn)入總反應(yīng)池,在總反應(yīng)池中,通過投加NaOH和PAM,調(diào)節(jié)pH至9~10,廢水中金屬離子形成氫氧化物沉淀,經(jīng)沉淀后,上清液進(jìn)入一步凈化器過濾,出水經(jīng)調(diào)節(jié)pH至6~9并進(jìn)行澄清后達(dá)標(biāo)排放,底泥由泵抽入污泥濃縮池,經(jīng)濃縮脫水后外運(yùn)資源化利用。 
  2.2 主要處理構(gòu)筑物 
主要構(gòu)筑物、設(shè)備及設(shè)計(jì)參數(shù)見表2(略)。 
  3 污水處理調(diào)試及分析 
  3.1 調(diào)試運(yùn)行 
  (1)含鉻廢水的預(yù)處理。含鉻廢水進(jìn)入還原反應(yīng)池后,pH自控儀根據(jù)設(shè)定值pH=2.5自動投加硫酸,當(dāng)池內(nèi)pH<2.5時(shí),投藥裝置自動停止加藥。與此同時(shí),氧化還原電位(ORP)自控儀根據(jù)設(shè)定值ORP=250mV,自動投加亞硫酸鈉。當(dāng)ORP<250mV時(shí),自動停止加藥。在此條件下,廢水中六價(jià)鉻將被還原為三價(jià)鉻,反應(yīng)時(shí)間為30min。反應(yīng)后廢水排入總反應(yīng)池與綜合廢水一起進(jìn)行處理。 
  (2)含氰廢水的預(yù)處理。含氰廢水先進(jìn)入一級破氰池,pH自控儀設(shè)定值為10.5,自動投加NaOH,當(dāng)pH超過10.5時(shí),自動停止加藥。與此同時(shí),ORP自控儀根據(jù)設(shè)定值ORP=350mV自動投入次氯酸鈉,當(dāng)池內(nèi)ORP>350mV時(shí),自動停止投藥。在空氣泵的充分?jǐn)噭酉?,完成一級氧化反?yīng)。一級氧化破氰完成后的廢水流入二級氧化破氰反應(yīng)池,二級破氰池運(yùn)行原理與一級破氰池原理相同,pH和ORP自控儀設(shè)定值分別為pH=7.5,ORP=640mV。兩個階段的反應(yīng)時(shí)間均控制在30min,經(jīng)破氰預(yù)處理后的廢水放入總反應(yīng)池。 
  (3)綜合廢水的處理。經(jīng)預(yù)處理的含鉻廢水和含氰廢水及其他綜合生產(chǎn)廢水經(jīng)管道收集后統(tǒng)一進(jìn)入總反應(yīng)池,通過pH自控儀和投藥裝置向池內(nèi)投加NaOH,控制pH為10.5。并在總反應(yīng)池內(nèi)投加助凝劑PAM溶液,以改善池內(nèi)氫氧化物沉淀性能和縮短沉淀時(shí)間。反應(yīng)池采用間歇式運(yùn)行,待泥水分離后,上清液進(jìn)入一步凈化器處理,底部污泥則由污泥泵抽入污泥濃縮池。 
 ?。?)廢水凈化和pH調(diào)節(jié)。經(jīng)一步凈化器處理后的廢水,進(jìn)入pH調(diào)節(jié)池,通過投加稀硫酸調(diào)節(jié)pH至7.5,再經(jīng)澄清后排放。 
 ?。?)污泥處理。濃縮池內(nèi)污泥經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水,風(fēng)干后出售給廣東某金屬冶煉廠對污泥中貴重金屬進(jìn)行提煉,使污泥作為下游產(chǎn)業(yè)的原料有效利用,經(jīng)檢測污泥中主要重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)(g/kg):總鉻6.28、總鎳2.21、總銅9.48。濃縮池上清液則回流至含鉻廢水調(diào)節(jié)池,進(jìn)入下一批次處理。 
  3.2 處理效果 
  該工程于2012年8月建成并投入運(yùn)行,整個處理工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)良好,現(xiàn)場檢測結(jié)果表明,經(jīng)該工藝處理后,主要污染物的去除率>98%,處理后出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表3(略)。 
  3.3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 
  廢水處理站總占地面積為300m2,總投資約為160萬元,藥劑費(fèi)用為0.62元/m3,電費(fèi)為1.95元/m3,人工費(fèi)為0.43元/m3,維修費(fèi)為0.10元/m3,折舊費(fèi)為0.2元/m3,總運(yùn)行費(fèi)用為3.30元/m3。 
  4 結(jié)論 
 ?。?)該電鍍生產(chǎn)廢水水質(zhì)復(fù)雜,成分不一,需對含氰、含鉻廢水進(jìn)行分類收集和預(yù)處理,預(yù)處理后的廢水再與其他含酸堿等的廢水統(tǒng)一處理。 
 ?。?)處理工藝采用間歇式操作,能承受大水量和高濃度負(fù)荷的沖擊,調(diào)試運(yùn)行結(jié)果表明該工藝合理、可行,適合于具有周期性生產(chǎn)特點(diǎn)的企業(yè)的電鍍廢水處理。(3)處理工藝通過對pH和ORP在線監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)了自動化投藥控制,保證了藥劑的合理使用,運(yùn)行穩(wěn)定、可靠、易于維護(hù)和管理,經(jīng)處理后的電鍍廢水符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。 
  (4)該電鍍污泥重金屬含量較高,若處置不當(dāng)將對周邊環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,將污泥作為下游產(chǎn)業(yè)金屬冶煉廠的原料進(jìn)行資源化利用,較好地解決了污泥的二次污染問題。 
  

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